水质的取样分析是判断水质是否达标的关键环节,是真实反映气化炉盘管循环水情况的重要参数。为保证分析结果的准确度,降低取样时的安全风险,晋开公司气化车间自制取样冷却器,让取样效果事半功倍,得到了大伙的交口称赞。
气化航天炉采用盘管水冷壁结构,盘管内是高压锅炉循环水强制循环吸热,如果水质不达标会造成盘管内壁结垢,进而影响盘管的使用寿命,所以对该水质的监控至关重要。由于气化炉盘管水冷却器位置较高,水压无法使盘管水得到正常冷却,导致取样口取出的水温度较高,而且取出瞬间会有一定的闪蒸量,分析所得数据不能真实反映气化炉盘管循环水的情况,影响系统高效生产。
为此,气化车间技术人员和员工动脑筋想办法,经过不断地摸索和尝试,利用废旧管道及边角料钢板做外壳,旧不锈钢小管螺旋环绕后做管程,制作了新型简易的取样冷却器加装在间排管线上。改造前取样时是在排污口直接取样,水质分析结果不够精准,加装取样冷却器后,经过测试,水温直接由原来的240度冷却至40度左右,冷却效果非常明显。
其实,像这样的小改造车间每年都有很多,每次技改也让员工参与小改小革的热情高涨。此次技术改造,起到了事半功倍的良好效果,不但减少了不必要的锅炉水排污,还大大提升了岗位人员的安全系数。