截止8月16日,化肥分公司20装置1#联压机组连续稳定运行突破103天,刷新化肥分公司大型压缩机组连续稳定运行时间纪录。
夏季高温,既考验着运行机组,也考验着检修团队。103,简单的数字背后,是全体队员的汗水和智慧。
2#联压机组连续稳定运行时间早已破百天。相同的运行环境,同样的检维修方案,为什么其余机组连续稳定运行时间始终超不过两个月。这个问题曾一度困扰着我们检修团队。
“表面看,所有的外部因素均相同,但机器本身的运行状态却是不同的。因此,我们应该具体问题具体分析,有针对性地制定检维修方案!”设备副主任金开进说。
一语惊醒梦中人!经过反思,大家不再执着于固定的检维修模式,开始摸索各机组的运行规律,研究各机组的故障记录。反复对比后,存同求异,针对各机组特点,制定不同的检维修方案,以保证机组长周期稳定运行。
“用DC气阀式止回阀替换空四出原翻板式止回阀,使止回阀开闭动作与压缩机的排气过程同步,从而消除气流脉动,降低安全风险。另外,1#机五段进口缓冲罐常有油水,可增加一倒淋,排除油水,防止油水进行气缸!”工艺副主任王军说。
“1#机各级缓冲罐积碳情况较其余机组严重,建议缩短检查周期,以保证气道畅通。”对比各机组维修记录后,喻贵伦提出建议。
“注油量也应根据实际情况作适当调整。1#机五段填料温度较高,建议取上限,控制在17~19滴/分钟,其余段可取下限,控制在14滴/分钟即可。另外,空四段填料烧毁频率较高,我建议增加一组注油点。”设备副主任金开进说。
这一系列针对性极强的举措,直击1#联压机组运行软肋,从根本上解决了四五段填料超温的问题。此外,高压段气阀弹簧采用新型材料,极大地延长了气阀使用寿命,为1#机组长周期稳定运行打下了基础。
“尽管方案的制定及实施过程充满了艰辛,但效果却令人非常满意。”金开进说道。“目前,1#机组已完成全部检修项目,为下一长周期稳定运行做好了准备。”