为进一步响应公司“降本增效”的号召,晋丰煤化降低蒸汽消耗指标,解决脱碳系统溶液水含量偏高的问题。净化车间就水份持续上涨不降的情况进行查资料、走现场、找原因、与兄弟单位交流,结合系统实际情况制定可行方案。
该车间以脱水系统板式换热器冷换介质为突破点,将原冷媒净化循环水改为脱水进口低温溶液,来提高脱水塔进口溶液温度,同时降低脱水出口系统温度,充分回收热量,从而减少溶液蒸发器蒸汽加入量,达到高效脱水的目的。经过8个小时的管道改造,脱水系统投入系统正常使用。通过改造,溶液进脱水塔温度较之前提高将近45℃,同等蒸汽压力下蒸汽流量较之前减少将近800KG/小时。脱水系统连续运行72个小时,脱碳水份指标合格,水含量由4.8%降至3.1%。脱水效率的提高,大大缩短了脱水运行时间,减少了蒸汽消耗,同时降低机泵负荷、减少电耗,脱碳净化气CO2含量、低闪气纯度等指标也均有好转。
这一举措为公司稳定生产运行降低了成本,提升了竞争力。该车间表示,下一步还将继续加大技术改造,以实际行动助力企业高质量转型发展。