9月13日醇氨日产量652.02吨!其中甲醇产量521.5吨,液氨产量130.52吨,醇氨日产量再次成功刷新了历史记录!
确保生产系统平稳性,为实现醇氨高产夯实生产基础
要实现醇氨产品的高产,必须以生产系统的平稳性为基础。醇氨车间积极与公司生产调度协调沟通,公司生产调度狠抓炼焦出炉情况,力求平稳出炉,确保焦炉煤气能够平衡且稳定地送入醇氨生产系统。根据记录曲线数据,9月13日全天煤气量波动与之前相比较,有所缓和,全天进转化工序的煤气波动量能够控制在5000Nm3/h以内,这便为生产系统的平稳性夯实了基础,同时也为岗位人员的操作强度建立了缓冲区域,整个醇氨生产系统在基本平稳的状态下稳定生产,为后续的工况优化提供了良好条件。
努力优化生产工况,为实现醇氨高产提供充要条件
生产系统平稳了,如何要实现高产?那么就必须在生产系统工况调节中下功夫。液氨属于甲醇生产系统的副产品,在本着“多氨少醇”的原则下,要实现醇氨高产,一方面要寻找最佳“醇氨比”,一方面也要最大限度地降低能源单耗。甲醇系统给合成氨输送的原料气不能过大也不能过小,过大或过小都会造成工艺气气体成分的变化,势必会影响醇氨产量。醇氨车间车间通过不断的摸索和试验,经过多次的研究和探索,将醇氨比控制在3.9~4.5之内,驰放气的比例控制在40~45%之间,这样才能够确保工艺气得到充分良好的利用。
强化岗位联动,为醇氨高产目标持续奋斗
醇氨产量再次刷新了历史记录,这与整个醇氨人息息相关,与整个陕焦人息息相关,更与陕焦整个生产系统的良好环境息息相关。根据9月13日的煤气成分化验数据,煤气中的惰性气体明显比前两天有所偏低,由4.5%降至3.8%,通过公司生产调度的努力,气体成分有所好转。醇氨横大班长提前与生产调度沟通联系,提前获知煤气量的波动情况,充分利用气柜的缓冲作用,做到了“预调微调”,最大限度地控制住了生产系统的波动性。各个岗位操作人员立足本岗位,强化生产系统工艺指标调控,在稳定本工序生产的同时,优化工艺气成分,确保为下一个工序提供合格原料气,提高产品单程转化率。