9月4日,湖北化肥公司首次将9桶1530公斤废重油乳化剂,送入高压粉煤锅炉成功掺烧,实现无毒、无污染净化绿色处理,同时节约了处置费用,消除了安全隐患,可谓一举多得。
重油乳化剂是一种具有特殊表面活性、易燃的表面活性剂,用于改变重油燃烧特性,高位、低位热值分别为45.964MJ/Kg和43.079MJ/Kg。针对9桶到期重油乳化剂无专业厂家回收且存在安全隐患的难题,公司细算效益账,决定资源化利用,通过乙二醇装置废水泵去高压粉煤锅炉管线,将该乳化剂送至锅炉掺烧,实现效益最大化,助力持续攻坚创效。
为确保处理彻底、处置合规,公司组织相关部门专题论证,研究制定掺烧方案,并开展JSA分析,分析原因制定预防措施。他们严格按照掺烧流程,梳理界区涉及的盲板,增设临时管线及气源管,对乙二醇废水泵进行水试压查漏,将乳化剂泄漏影响降至最低;检查硫回收装置尾气管线,进行预防性清堵,避免管线堵塞超压带来环境污染。
首次掺烧试验期间,公司将乳化剂加水稀释,控制外送流量,避免乳化剂与废水管线内物料发生聚合反应。他们严密监控掺烧运行压力及锅炉炉膛负压、烟气温度、给水流量等参数变化,紧盯硫回收装置尾气压力波动,并强化现场巡检,全程监控试验过程,确保乳化剂输送畅通、环保指标合格,对生产影响可控在控。掺烧结束后,他们还利用临时增设的氮气管线吹扫管道,并通入生活水进行二次置换,确保无残留、不遗漏,为后续其它固废掺烧处理提供宝贵经验,助力绿色发展。