2020年,宁夏煤业烯烃一分公司捷报再次传出:生产聚丙烯产品100.61万吨,首次突破百万吨大关,创造年产量新纪录。
目前,分公司完成中熔高抗冲共聚注塑产品2043N的开发及量产工作,完成低熔共聚管材料2402G的技术准备,产品牌号增加至20个。
2020年,分公司持续围绕安全生产、降本增效主题,狠抓基础管理、技术攻关等工作,广大员工以实际行动践行着“社会主义是干出来的”伟大号召。
去年分公司开展技术攻关课题36项,完成25项,重点实施了气化煤粉(渣)锁斗单阀控制、煤粉线密度计重新标定等措施,进一步提高了煤粉系统稳定性;通过新增冲洗水槽换热器和真空泵,气化现场可燃气报警频次大幅下降;完成了MTP乙烯产品降温,乙烯储罐温度平均降低2℃至3℃,提高乙烯有效产量,2020年抗冲共聚产品产量同比增加3.4万吨;开展全厂低压氮气管网分级节能优化试验,验证低压氮气管网降压节能可行性;通过动力二3#炉脱硝喷枪材质升级、提高雾化压力、增加喷头数量等措施。经过50%、75%、90%及满负荷试验,吨蒸汽耗液氨降低至1.05kg。修订联锁管理规定,开展联锁自查、长期解除联锁攻关,变更联锁27项,综合联锁投用率99.75%。开展报警专项整治活动,组织报警整治专题会16次,制定整治目标,规范统计原则,层层落实责任,实行“日记录、周通报、月攻关”持续降低报警频次。开展“仪表自控率回头看”活动,新增64个控制回路,优化21个控制回路,自控率由94.83%提升至98.12%。
一系列科技创新创效成果激发的是装置产能的充分释放:截至目前,分公司气化四炉在线率96.29%,动力一车间五炉四机在线率95.5%,提高8.57%,动力二车间三炉一机在线率98.68%。年产甲醇196.77万吨,年产聚丙烯突破100万吨,两套动力装置实现长周期满负荷运行,发电量17.22亿度,甲醇、聚丙烯产量及发电量均创历史新高。
设备运行稳中有进
分公司以设备安全稳定长周期运行为目标,夯实设备运行、维护、检修等各环节基础管理,去年全年设备总体运行平稳,锅炉、氧泵、变换凝液泵等关键设备的运行周期大幅提升,各类事故同比下降39.13%。其中,二类事故下降75%,三类事故下降55.5%。
据悉,为持续推进计划检修,提升检修标准化,分公司以技术监督和金属监督为依托,优化锅炉检修方案,提高运行周期,全年开展金属检验135项,检测焊口1764处、锅炉受热面5484处。全年锅炉泄漏5次,同比下降7次,下降58.33%,流化床炉平均运行周期突破212天,创历史新高。以防磨防泄漏为基础,持续开展合成气、黑水等管线预防性测厚1831次、贴补139处,改进导向管、下渣口制造工艺,完成5台炉死区密封板泄漏治理,修订气化炉检修规程,排查检修遗留死角,逐步提升检修质量。
针对锅炉、气化炉阀门故障突出问题,分公司机械动力部一方面根据运行情况,优化锁斗阀、锅炉给水阀检修周期,细化维护检查项目,开展煤粉角阀、旋塞阀的维保;另一方面通过程序优化,减少操作频次,通过锁斗阀改为盘阀、减温水闭锁阀改为全通径结构等升级改型方式,提高了阀门可靠性。
运用新技术、新材料、新版本等,升级和改造仪表检测,共改造48台锅炉火焰检测器,为12根氧化锆探杆增加了耐磨涂层,气化炉成功试用了国产视频一体化新型火检;升级了大机组状态监测系统和空分系统。加强分析仪表隐患治理,成立分析仪表技术攻关小组,排查问题229项,整改213项,完好率从72.17%提升至98.06%。