3月9日,永城园区新建乙二醇装置再传捷报,装置首次运行突破100天,并连创“六个之最”:打通流程时间最短,仅一天时间;首次采出产品质量最优,达到聚酯级;提至满负荷速度最快,1个月不到;设备维护最到位,无机泵损坏;消耗最低,吨乙二醇耗蒸汽约4.7吨,耗原料气(CO+H2)约2338Nm3;首次试运行时间最长,突破100天,最高日产聚酯级乙二醇达638吨,平均日产量600余吨。
凡事预则立,不预则废。新建乙二醇试车恰是企业最困难时期,为确保一次试车成功,同时节约试车成本,提高经济效益,公司成立了试车组,坚持每天召开专题会,反复研讨如何在最短的时间内尽快产出聚酯级乙二醇。试车组科学编制了详细的试车方案,创新提出“以后促前”的开车方针,提前把分馏装置开至正常工况,采出聚酯级产品;然后投氧,等产出粗乙二醇后,立即将加氢装置产出的粗乙二醇导入到分馏装置,实现时间上的无缝衔接。“以后促前”大大缩短了试车时间,避免了出现一级品或合格品的,提高了试车的经济效益。
试车初期,草酸酯吸收塔(2T201)及草酸酯精馏塔(2T202)经常淹塔,需塔釜泵双泵运行才可满足生产需要,严重制约着生产装置的安全稳定运行。如何彻底解决问题?乙二醇二厂贾现伟陷入深深的思考之中。
经过仔细查阅图纸,反复与一厂装置对比,贾现伟发现,草酸酯吸收塔前的分离罐入口缺少分离组件,严重影响分离效果,大量的草酸酯被带入到草酸酯吸收塔内。
根源找到后,公司对泵出口管线进行了改造,同时增加一台备用泵,彻底解决了淹塔问题。