宁夏石化三化肥装置,经历了冬季停工检修,产品产量、产品质量和运行质量,均实现新突破,装置运行指标达到历史最优。
粒度指标达到最佳
为了不断提高化肥内在和外观品质,化肥三厂围绕“操作平稳率提升、成品质量改进”目标,开展质量提升改进攻关。
在冬季停工检修中,对粉尘回收系统、造粒机机架进行技术改造,新增尿素粉尘振动筛,对二段蒸发系统频繁掉块影响产品外观问题进行攻关,同时精细操作,提高蒸发预浓缩真空度,优化蒸发操作,提高尿素产品质量。
通过对工艺、设备的不断优化改造,产品的外观质量得到了明显改善,产品的均匀度有所提高,粒度指标达到历史最佳水平。
合成氨日产量创新高
自开工以来,化肥三厂以持续攻坚创效为主线,在优化装置运行上下功夫,对各级操作实行精细化从严管理,通过不断提升产品产量、降低天然气单耗,为公司培育效益增长点。
目前,合成氨日平均产量突破1500吨,已达到满负荷下的日产设计指标,末站统计天然气单耗最低降至1095Nm3/t.NH3,均创历史最好水平。
E1801/E1802内漏,以及氢回收装置高压膜运行效果不佳是制约装置高效高产、液氨产量提升的最大瓶颈问题。对此,化肥三厂利用检修契机,以保障安全稳定运行为准则,以追求高质量发展为目标,紧盯E1801/E1802整体更换、压缩机大修、氢回收高压膜更换等关键项目,通过检修消除了设备内漏隐患,系统内氢回收量同比去年增加了2-4t/h,使工艺运行条件得到优化,装置运行瓶颈顺利突破。
装置开工正常后,化肥三厂提高合成装置运行负荷,细化岗位生产指导,通过反应压力、温度、氨碳比、水碳比等关键参数的控制和优化,不断缩短反应时间提高效率。
微调细控平稳优化,逐步增加二段转化炉空气量,将94%的甲烷量经过转化反应降至0.51%,使工艺气转化率由去年的88.11%提升至93%,合成氨单日产量由原来的1383吨提高至1510吨,为液氨增产增收提供了保障。
仪表自控率提前达标
仪表自控率是衡量一个装置运行水平优劣的重要指标之一。
在2020年三化肥装置生产运行期间,由于一段转化炉出口温度、脱碳热再生塔液位三冲量等关键控制逻辑无法正常投用,导致装置的自控率一直维持在80%左右,而开工锅炉出口烟气NOx含量主回路算法复杂、导致出口NOx波动大等诸如此类的问题也同样影响着自控率的提升,为装置的安全稳定运行造成阻碍。
对此,公司特组织开展了装置自控率整治提升专项活动,要求化肥三厂在2021年复工复产后自控率指标必须达到95%以上。
为了从根本上解决问题,化肥三厂对装置的运行状况及设备工况进行分析评估,汇总自控投用问题台账,协同电仪部、国控天成以及相关处室多方力量对难以投自控的调节阀实施攻关,共同分析故障原因,探讨调整方案,最终形成《组态控制修改建议方案》。
在检修中,顺利完成了43处调节阀的控制回路改造,以及对尿素、合成装置共计37个关键回路添加软限位回路的组态下装。
装置复工复产初期,生产运行科又对暂时无法投自控的回路进行梳理,协调电仪部和厂家技术人员对接制定整改计划,各单元技术主管持续跟踪自控投用效果,不断优化控制回路参数,确保控制系统安全平稳。
目前,三化肥装置自控率已由去年的80%提升至98.54%,优化管理提升显著,提前实现了任务目标。