热电车间牢固树立“一切成本皆可降”理念,做好“降、减、提”文章,围绕公司一届三次职代会提出的掌握高产低耗“主动权”,细化生产系统消耗定额管理和开好节能降耗项目,重点对余热发电、煤泥投用、废甲醇掺烧系统进行隐患排查,保证设备良好运行状态。
余热发电项目是热电车间节能降耗“三驾马车”之一,由其他车间工业副产蒸汽进入到汽轮机,通过能量转换将电能输出,仅仅去年一年发电量就高达9503.8万kw.h。该项目自2019年1月29日23:56:00正式服役到现在2年多的时间里,由于自身消耗磨损,亟待停机处理。该车间利用系统大修契机,完成了冷油器、真空泵、发电机空冷器循环冷却水管接反整改,纠正后彻底解决机组安全度夏问题;汽轮机主油箱清洗及油系统滤油器滤芯清洗更换,确保了调速油系统安全稳定运行,保证了润滑油品质达标;凝汽器及发电机空冷器进行清洗后,端差降低、真空度提高、汽耗率明显下降,运行更为经济高效。一系列改进维修,使得机组从“亚健康”向“健康”状态转变,为迎接新挑战做足准备。
热电车间煤泥系统自2019年11月29日11:30投运以来,经过长时间数据统计分析后发现,煤泥入炉后,在锅炉出力不变的情况下,电耗和煤耗均明显下降,其中煤耗下降非常明显,平均每小时节煤1.5T,每天节煤约36T,按每吨煤600元计算,每天节省约21600元。此外,锅炉循环灰量也出现明显大幅度的增多,特别是高负荷运行时床温安全得到了保障,大幅度减少了高温结焦的可能性。针对出现的除尘器后烟气中粉尘量增加问题,该车间每班组派遣专人加强对除尘器的日常巡检;在停炉或者大修时,调动检修班及时对滤袋进行检查和维护,双重保险,确保界区设备隐患排查、维护保养到位。
按照公司提出的“提高可燃物能源利用率、污染物低成本高效治理”的要求,于2020年对废甲醇的掺烧方式进行优化,成功将净化车间低温甲醇洗装置产生的废甲醇进行雾化掺烧,进一步降低企业生产成本。同时针对废甲醇有易燃易爆以及对人体有害的特性,热电车间制定了《废甲醇掺烧系统操作规程》、《废甲醇泄露应急处置预案》,要求职工在作业过程中严格按照规程进行操作。在投运近1年的时间里,在废醇入炉掺烧的同时,保证了锅炉烟气排放指标合格,既减小了煤耗,而且减免了废甲醇作为危险废弃物的外运、处理费用。