5月7日,从BDO装置区生产现场传来喜讯,近期新建的溴化锂机组一次性开车成功并投入系统运行。溴化锂机组经过近一天的试运行,满足系统冷量要求,标志着BDO蒸汽凝液余热回收技术改造项目获得成功。
该技改项目采用能源合作(EMC)模式,利用BDO和PTMEG生产中回收的120℃蒸汽凝液作为热源驱动,以静设备为主的溴化锂制冷机组制取5℃冷冻水,替代6000V/630KW离心式乙二醇冷水机组节省运行电耗,同时有效降低二期循环水热负荷,原离心式乙二醇冷水机组可作为溴化锂制冷机的备机。
溴化锂机组是利用水在低压下相态的变化(由液态变为汽态),吸收汽化潜热来达到制冷的目的,其间水是制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂。该技改项目于2020年9月审批立项,由生产部牵头组织协调,今年2月外协单位开始现场安装施工,相关单位积极配合,在不影响正常生产的情况下安全完成厂房改造、基础施工、设备就位、管道并网、电仪施工、机组测试等全部工作。5月7日16:00机组引入循环水、5℃水和凝液,开始联动试车并投入系统运行,同时按步骤停乙二醇机组,溴化锂机组单独运行。
目前,溴化锂冷冻机组设置出水3.5-5℃自动通过自调阀调整凝液量控制冷水出水温度,经过72小时运行,温度正常,满足BDO系统冷量要求。参考技改前冷水机组小时运行功率580.29KW,冷水机组改造预计每天节电13926KWh,节约电费近7000元。每吨BDO电耗下降34KWh左右,不仅使系统能量得到了有效利用,同时提高了公司产品的竞争力。
后续,陕化公司还将完成陕鼓空分循环水节能改造、BDO精馏系统余热发电等多项节能技术改造项目。利用目前新的科技改造为公司创造效益,为公司在各类产品能效领跑中做出贡献。