12月8日,截止2021年12月7日16时,中原大化尿素产品产量完成53.32万吨,完成全年计划的106.6%,创年产量历史新高;车用尿素累计生产包装14.66万吨,同比增加5.48万吨。
化肥装置开车创下历史最优纪录。该单位通过加强检修质量过程管控和开车组织管理,1月28日-2月3日化肥装置实现安全高效一次开车成功,开车总费用同比节约50.45万元,安全、环保、节能创历史最优纪录。
关键装置运行达到历史最佳水平。该单位持续强化生产过程管控和三个异常管理,关键设备实现高负荷安全稳定运行,取得了合成氨装置液氨日均产量达到历史最佳水平,尿素装置未发生因自身原因的非计划停车,E101全年未发生泄漏的优异运行数据,以及动力锅炉1#、3#运行天数达到218天、200天和73机组运行时间创下158天的历史新高。
管理提升引发激励考核最好效果。针对影响装置长周期、高效运行的薄弱点、难点问题,该单位创新“36+8”专项考核内容,通过激励引导,合成冷箱和11单元分子筛均创历史最佳运行纪录;尿素汽提塔实现了全年无泄漏;动力高硫煤掺烧同比增加375.8%,节约201.45万元;车用尿素在线装车同比增加268%,节约75.26万元;包装破包率全年控制在0.03%以下,首创历史最优成绩。
双碳减排倒逼降耗最高标准。该单位在深耕尿素装置安全生产为主业的同时,不断推动能耗降低领域的探索。年内,解决净化碱液工况波动问题,实现全年的净化装置安全稳定运行;解决冷箱压差高问题,合成10、11节能单元全年未发生一次非计划停车,创历史最佳运行纪录;尿素P101B泵国产化改造后,实现连续运行222天,创尿素装置开车以来高压氨泵运行最长纪录,相比改造前节电20%,全年实现节省电费约95.42万元;供水反渗透节水改造节水168吨/天,88P006节能改造节电220度/小时,全年分别节约费用31.8万元和120余万元。
据悉,该单位30万吨/年合成氨装置、52万吨/年尿素装置是国家“七五”重点工程,是上世纪90年代建成的大型化肥装置,工艺操作指标成熟稳定,挖潜降耗空间较小。近年来,为应对高耗能行业重点领域能效水平的变化风险,工程技术人员不断摸索创新,通过技术改造、设备更新、操作优化、调整指标和管理升级等行之有效的措施,历经较长时间的反复验证,逐步稳定了装置运行效果,让老旧设备焕发新生活力。