今年以来,联碱中心落地落实公司精细化管理理念,员工精心操作,打破装置技术瓶颈限制,纯碱成品指标可达到将盐分长期控制在0.7%以的状态,碱产量80%以上都为优等品。在长周期生产优质低盐碱的同时,能够控制系统总量保持微缩状态,同时持续消耗雨水、装置清洗等产生的废水,污水能够实现“自产自销”的良性循环。目前污水池液位,已从高限5.5m降至2.5m,在生产中消耗掉污水3000余方。良好的工艺运行状态,是联碱中心全员上下一心,共同努力的结果,是持续精细化管理的硕果。
过程管控,减少洗水用量
为了解决母液膨胀、污水池液位不断上涨等困扰优等纯碱、台玻重碱生产的问题,中心理清思路,从优化工艺着手,严格控制碳化反应指标,减少洗水用量。经过摸索和探讨,中心从技术角度进行了一系列改造,增加了洗水流量计,对比摸索出了洗水用量、作业气量、产品盐分之间的关系,制定出细致的洗水用量对照表。并将滤碱机喷头进行了改造,确保了有效洗水的渗透洗涤效果。定期检查喷头磨损,调整喷头高度,优化控制洗水与碱饼的接触面积,减少了无效水的用量。岗位员工经过培训,严格执行,精心按标准操作,在持续降低盐分的同时保证了超高的固定氨,确保了氯化铵的正常产出,为进一步的系统总量收缩奠定了基础。
精细管理,科学消耗废水
目前运行的6套暴空氨装置,每天的产生含氨废水80立方米,大量的废水给联碱中心污水池增加了不小的压力,这些含氨废水不能外排,需要自行消耗。参照暴空氨及各排口检测结果,针对每套暴空氨装置制定了不同的换水周期,错峰置换,将其中一套洗水作为氯化铵分散剂用水直接消耗掉,减少含氨废水的排放,从而减轻了联碱中心污水池的压力。通过前期的改造和工艺优化系统总量在收缩状态下,每天从污水池能吊量200立方米左右,经过合理的控制,联碱中心的污水池有了充足的应急空间,确保了中心区域对外“零排放”。
循环管理,多方控制污水
稳定的工艺状态,得益于公司领导重视,中心全员集思广益,通过对氯化铵E离心机的扩容改造,提高其产能,加强对离心机运行的维护,严控刷车次数,紧盯油温控制及震动控制等方面,勤于工艺调整,确保离心机长周期稳定运行,将系统内的“水”通过湿铵,尽最大能力带出系统,从而降低系统总量。生产管理是全方位的,良性的运行状态,也是控制污水的最好方法,通过狠抓现场环境管理,工艺稳定,跑冒滴漏情况减少,环境面貌提升,卫生保持干净整洁,严控肆意动水冲地,长流水等陋习这也大幅的减少了污水的产生。