化肥二厂自11月下旬检修开车后,通过不断优化调整,系统安全稳定运行,检修效果明显。
此次检修以脱硫塔检修为主线,共完成包括清洗换热器在内的检修项目200余项,期间对脱硫塔、降温塔及洗涤塔填料全部进行更换,冲洗冷却器86台,更换二期合成水冷器1台、二期吹风气空气预热器1台、压缩机冷却器2-5段冷却器8台,为开车后节能降耗效果奠定了基础。
开车正常后,化肥二厂通过工艺对比,继续对工艺和影响生产的瓶颈问题进行调整和处理。原料和供气车间共同对造气炉用煤量进行沟通,从原料煤入厂、煤质变化、掺烧比例、工艺调整、下灰情况等方面相互探讨;各车间继续完善检修项目,压缩车间对压缩机水冷器进行冲洗和更换;供气车间针对废锅存在的问题积极联系进行更换,提高了废锅利用率,降低了外用蒸汽用量;净化车间将一、二系脱硫再生槽退出,完成再生槽的清理工作,为稳定脱硫操作,达到长周期运行目标提供了保障。车间还针对冬季温度低、脱硫循环水易结冰的情况,及时将引风机工频改为变频,减少引风机开停机次数,一定程度上降低了电耗。
经测算,与检修前相比合成氨电耗下降60度左右,尿素电耗下降7度左右,合成氨煤耗下降30公斤左右,合成氨日产量增加30吨左右。目前,系统运行稳定,各项指标正在进一步优化。