近日,在专业技术人员的认真调试和工艺人员的精心操作下,二期合成氨2号空压机正常投用,标志着一、二期合成氨6台空压机组安全、节能改造项目全部完成并顺利投入生产!
长期以来,合成氨装置空压机系统整体运行状况不容乐观,长期注油与系统带入的大量沙尘混合,加剧了气缸、活塞环、支撑环的磨损,造成气阀严重堵塞失效,加之磨损的残渣经高温形成积碳,粘附在气缸通道或带入系统,存在长期的运行安全风险,同时,造成了工艺人员操作效率降低,无法实时监控空压机运行参数。
2020年10月,在公司领导及相关部门的大力支持与配合下,合成氨空气系统进口空滤室增设完成,经过检维修团队长时间的不断尝试、摸索,6台空压机PEEK气阀、无油润滑改造相继进行并顺利完成。截至目前,首台改造的巴州薄发PEEK气阀运行时间已达到试用8000小时零故障,同时,经过2020年与2021机组运行数据对比,故障率降低了80%-90%,改造后每台可节约用电379KW/h,节约润滑油170KG/月,空压机备品备件使用费由从2020年的430104元,降到了2021年的44737元,改造成果喜人。
合成氨装置空压机系统通过改造运行状况喜人,关键机组第二阶段改造也相继完成,机组故障率明显降低,机组运行达到了历史最佳状态。