自1月10日起,公司生产系统在三台气化炉运行期间,粗甲醇日产量不断突破,从805吨开始,一路攀升至860吨、876吨、922吨、972吨、996吨……
该成绩的取得,凝聚着先化人的智慧和汗水。
今年以来,甲醇合成工段持续强化理论教学与现场实操教学相结合,有序开展各项操作培训。岗位操作规程、公司控工艺指标、分析进程、1#CO2压缩机无油润滑操作等理论知识培训,都在有计划的进行中;SIS操作系统操作、甲醇合成一级闪蒸气新增气液分离器操作培训、二氧化碳压缩机入口电动阀操作培训、二氧化碳压缩机四回一回路一段入口调整温度操作等,不定期开展操作考试抽查,确保培训落到实处。旨在通过培训,不断提高岗位职工操作技能。
车间定期组织专项检查及工段班组自检自查,做到隐患排查常态化管理。车间主任师每天至少现场巡检一次,工段长技术员每天不少于2次巡回检查。1月份以来,车间及工段自检自查,消除跑冒滴漏17项,消除管道振动等安全隐患5项,完成公司下发隐患整改项目1项。1月13日,发现甲醇合成水冷器B出口温度偏高,倒至A线查漏后发现水冷器列管漏,第一时间组织人员进行消漏。通过专项检查及自检自查,发现问题,消除隐患,达到保安全、利环保、降能耗、增产量的目的。
根据生产运行实际情况,车间对生产工况进行精细操作。1月9日,联系生产调度,合成气压缩机入口压力提至设计操作压力进行操作,甲醇合成装置在不超过设计操作压力的指标下提高操作压力运行,减少驰放气量排放,增大循环气量。同时,调整氢回收装置洗涤塔高压锅炉补水量和甲醇合成系统脱硫补水量,严格控制粗甲醇比重。二氧化碳压缩机出口总管流量计投用,实时监控压缩机实际负荷情况,调整回流,提高单机负荷率,减少压缩机组运行台数,由原来的三台常开降至二开一备或一开两备,确保机组检修维护时间间隙,维持备用机组数量,确保机组安全稳定运行。