2022年,渭化公司以“节能降碳节水减排协同增效”一个主课题活动为抓手,以“两个严格落实”为准则,以“三个标杆水平”为目标,以六项工作任务为重点,以“九个方面”的措施为保障,形成“12369”工作思路贯穿全年,全面推动公司各项工作再上新台阶。这是渭化公司第五届职代会五次会议上为新年立起的“flag”。
为了完成这一任务,该公司各部门纷纷奔着新年“主课题”的目标加速跑。
突破极限,提高入炉煤性价比
“陕北煤和其他煤种的掺烧份额从1:1提高2:1、3:1,直到目前的5:1,不断突破掺烧极限,想尽一切办法维持锅炉良好运行状态。”为了降低入炉煤的成本,不断提高性价比高的煤种比例,即将单位热值高、灰分低的煤最大限度地送入炉膛燃烧。锅炉专业的人都知道,“吃粗粮”的流化床锅炉“喜好”灰分较高的煤种,这是为了确保床料厚度使炉膛差压在安全运行范围内。可是按照目前各煤种入厂综合价格及热值比较,灰分较大的煤种热值单价相对偏高,节约燃料成本的唯一办法就是降低性价比低的煤种掺烧比例,增加高性价比煤种的掺烧比例,掺烧比例越高越经济。但带来的问题是容易造成床料不足,给锅炉运行带来安全风险。工艺技术员毕加佳告诉笔者,近期入炉煤灰分较低,车间要求充分利用床料在线添加系统,每周添加三次床料,确保炉膛差压控制在正常安全范围内。他还算了一笔账,“对照各煤种热值单价,通过减少低性价比煤,每个月可为公司节省燃料费用200多万元。”说起不足之处,毕加佳说,“就是要定时启动床料在线添加系统,增加了员工的工作量,但能为公司的节能降碳目标作出贡献,所有辛苦都值了。”
综合利用,“节水减排”双赢
为了实现渭化公司外排废水在450m³/h以下,各生产单位在新的一年积极作为,“虎”力全开。“作为重要外排水单位,动力车间既要确保外排水质合格,又要缩减外排水量。曾经想过很多办法,但都存在技术瓶颈,通过技改治理污水投资大,而且运行维护费用高,只有另辟新径。年前经过多方调研,和脱硫厂家沟通交流,广泛查阅技术资料,计划将中和池水部分回收到锅炉脱硫工艺水箱进行二次利用,这样在减排的同时还可以节约大量的新鲜水,可谓一举两得。综合利用思路确定后,得到了该公司领导的大力支持。为了使这一方案尽快落地实施,动力车间加班加点,在相关部门的共同努力下,技改配管、回收水泵安装、临时电源接配全部到位。春节收假的第一天,车间立即下发临时操作规程,并对班组相关操作人员组织培训,新系统调试和送水试验随即展开。
目前运行工况良好,每小时可以回收中和废水7m³/h,试验数据正在积累,如果成功的话,后续还将把中和池的水引往二三期锅炉脱硫工艺水箱。”焦志波说,一二三期锅炉脱硫塔工艺水箱目前使用新鲜水大约40m³/h,如果该技改项目全部实施,可以回收大部分中和废水,节水减排就能实现双赢。
随后,公司还将有锅炉吹灰器改造、205汽动泵改为电动泵、3期锅炉12台大型风机变频器改造等多个节能改造项目在今年实施。