元月份以来,陕化化工尿素分厂合成1#、2#合成气汽轮机排气压力超过40KPa,先后报警超标二次,对汽轮机连续稳定运行造成一定影响。经尿素分厂对标工作小组研究,发现主要原因是汽轮机凝汽器未能定期清理,循环水水质不好,导致换热效果差。
分厂领导高度重视,2月15日针对性开展了凝汽器的计划停机检修清理工作。抢修期间分厂精心组织、周密部署,生产技术部、机械动力部、安全环保部强化现场管理,加强协调、监督和指导工作,分厂每晚召开抢修期间的碰头会议,做好抢修工作计划安排,为抢修工作顺利完成打下了坚实的基础。清理之后,1#、2#合成气汽轮机排气温度、压力明显下降,影响机组运行的这一瓶颈问题得以解决,工作成效显著。
2022年,尿素分厂从生产及设备管理入手,理顺思路,修订对标管理工作方案,逐项反思问题根本原因是什么、需要改进哪些地方、提升的空间在哪里?强化过程对标,新增机组运行过程对标指标,推行运行全过程对标,确保大机组稳定运行。