蒲洁能化生产经营正朝着首季“开门红”的佳绩大踏步迈进。这其中,作为全厂动力系统的热力中心,用智慧和经验蹚出一条条“降本增效”新路径。
煤是化工生产的原料,是清洁能源的根基。作为全厂生产系统的“粮仓”,热力中心原运装置肩负着不可替代的重任。如何在保证全厂生产用煤充足供给的基础上,实现全年煤耗不超预算,达到“优质燃烧、降本增效”的双赢?这是该中心“原运人”长期以来致力于解决的难题和要实现的奋斗目标。
经研究分析,气化炉燃烧后的细渣含碳量较高,为避免资源浪费,原运岗位技术人员经过全面精准计算和仔细分析探讨,结合公司相关要求,决定运用“细渣提精煤”这一新举措来降低煤耗。即充分利用气化炉燃烧产生的含碳量较高的细渣,经过脱水、烘干等步骤过滤提纯,从而达到该中心锅炉燃烧用煤的标准,再结合燃烧热值以及炉膛结焦情况等综合因素进行有效利用。“在锅炉燃烧用煤的配比过程中一定要讲求‘精准’二字,力求达到最佳成效,否则将会引起燃烧热值降低、负荷波动等不稳定情况。”原运岗位技术员张玺超介绍。
如今,在一次次地精准培训和努力实践下,该岗位操作员已经对配煤比例的调整十拿九稳、胸有成竹。这一“锦囊”的成功实施不仅有效促进了能源的二次利用,更大大降低了生产运行成本。据统计,原运装置每天可减少原煤消耗约100吨,全年可省下三万多吨煤,从源头上扣紧了“降本增效”第一粒扣子。
“原运输煤系统上煤时,采用了错峰生产方式运行,减少了电价峰值的运行时长,降低了电耗;利用废旧物品制作吹灰器摇把、炉膛打焦棍、简易油壶等常用工器具,省出一部分开支;监督余煤清扫工作落实到位,不流失一滴资源;热管网导淋系统的阀门泄漏在第一时间紧固处理,避免泄漏扩大导致带压堵漏,产生不必要的费用……”在春风送暖的三月,热力中心关于“降本增效”工作的“金点子”和好做法如雨后春笋般层出不穷。中心全体上下以党支部发起的“创先争优 争做节能卫士”活动为契机,不断践行公司细节文化,从生活中的节能行为到生产中的降耗措施,比个人贡献多少,拼班组单耗高低,用积分记录成绩,全面掀起“降本增效 人人出力”的行动热潮。
为进一步落实“降本增效”措施清单,取得实际效应,该中心实施“日保周、周保月、月保年,精确到班组、落实到个人”的精准管理模式,把任务详细分解,把标准延伸到岗位,让人人心中有压力、肩上有担子。同时,运行班组坚持每天统计各项生产单耗,深入分析运行成本,按时上报研究结果,全面加强成本管控,在闭环管理中形成可控、在控的稳定局面。
3月初,随着该中心新增小流量给水泵P110代替大功率液偶电动泵的正式投运,每小时可节约1500度电,每天可节约电量3.6万度,按照平均1度电0.5元计算,每天可省下成本1.8万元,再次刷新了“降本增效”专项行动“成绩单”。