由于新冠疫情影响,公司“请进来、走出去”的对标工作受到一定阻碍,但不能阻断大家开展技术交流、解决实际问题的热情,故线上交流成了对标交流工作的另一途径。针对BDO加氢反应器丁醇含量上涨的问题,公司生产技术部与英威达技术人员建立线上交流平台,解决BDO生产疑难杂症。
以果溯源、查找波动原因。生产技术部负责将BDO二期炔化和加氢系统运行主要控制指标、分析数据及现场作业情况进行整理汇总,依据反应器丁醇曲线上的波动情况,分析系统波动可能产生的原因,认为主要原因有:一是V8107塔17层塔板温度的波动幅度较大,影响塔的除杂效果;二是在于过滤效果不佳,滤芯有穿透现象;三是在于加氢反应控制温度、氢气流量等控制指标的优化。
细化操作跟踪落实、成绩显著。生产技术部结合生产情况和英威达专家提出的意见,对操作指标提出新的要求,并派专人负责检查分厂落实情况, 督促跟踪BDO分厂严格控制工艺指标,要求V8107塔17层塔板温度波动控制在155±0.5℃,对粗BYD过滤器F8103滤芯更换标准由压差200KPa调整为150KPa。BDO分厂积极配合执行指标修订的控制,实现塔温控制波动在1℃之内,达到滤芯不穿透,同时将氢气用量适当下调。截止目前加氢反应器丁醇含量已经连续稳定10余天。
今后,生产技术部持续建立线上交流平台,继续与英威达技术人员进行技术交流,通过技术对标找差距,增强解决系统疑难杂症的意识和能力,为BDO生产系统实现高产低耗奠定基础。