日前,山西焦化公辅厂3个污水处理车间实现污水日均处理量248.5 m³/h、月均处理能力245 m³/h,两项指标均达历史最高水平,实现了废水全部生化处理,为达到废水零排放目标奠定了坚实基础。
按照山西焦煤推进“碳达峰、碳中和”工作安排,山西焦化结合企业生产实际,积极推广节能节水新技术及措施,开展节能降耗、挖潜增效工作,降低企业生产用水,提高水资源重复利用率。
为提高水资源综合利用率,山西焦化着力在提高中水回用、废水深度处理项目生产负荷上下功夫,将各生产厂清净废水收集送至污水处理车间中水回收岗位,经岗位一体化污水处理泵站处理,中水全部回收后用于工业补水,从而减少生产新鲜水消耗量,实现生产用水循环利用、一水多用。该公司还通过加强水质源头管控和生化改造,持续升级改造设备、优化工艺,实现3个污水处理车间水处理系统日均处理污水量达到248.5 m³/h。
同时,山西焦化持续优化工艺运行,加强节水管理:夏季将化产品回收厂二、三系统的生产循环水进行集中制冷,减少新鲜水补充及消耗,以此降低生产用水量;组织实施化产品回收厂二、三系统制冷机组扩容改造项目,投用溴化锂制冷机组,每小时可节省约200 m³的新鲜水;推动完成二、三回收硫铵区域泵冷却水改造项目,有效降低了低温水消耗约2 t/h,节约水费约2.2万元;定期组织对化产品回收厂3个煤气回收车间的换热器进行检测,及时更换运行效果较差的换热器,降低低温水消耗;优化水系统运行模式,减少低温水用量,将一、二回收鼓风机油站低温冷却水倒为消防水,将一回收空压站低温冷却水倒为循环水,每小时降低低温水用量100 t,每年可节约水费约193万元。