一季度,气化分厂针对系统稳产、高产,持续在创新优化系统,提高系统稳定运行上下功夫,以对标管理为全年工作主线,持续深入推进对标管理,确保各项工艺、技术指标提升,提高了系统的稳定性、连续性和高效性,多项对标指标均达到历史之最,为完成全年目标任务提供坚实保障。
多项对标指标均达到历史之最。三月份吨氨氧耗为689Km3/tNH3较标杆值下降56Km3/tNH3;煤浆浓度平均达到63.7%较标杆值上升0.2%,吨氨消耗甲醇持续创新低等均达到历史之最。在此基础上,分厂高度重视对标管理,要求技术员每月进行个人对标总结,发扬优势、对标不足、持续改进,不断提升自身业务能力;班组对标落到实处,每班对标指标完成情况进行核算,对未完成的指标进行分析、讨论、改进,不断优化系统操作,保障系统稳产、高产。
对标课题亮点纷呈。三月份气化B炉工艺烧嘴连续运行78天,是开车以来历史最好记录,分厂加强用煤管理,控制好原煤颗粒,协调添加剂原料供应,保证添加剂浓度稳定,进一步细化和优化炉温、出工段煤气温度及排黑流量,持续调整气化炉运行时间,力争达到80天。同月,低温甲醇洗706A入工段平均气量为165154Nm3/h,较往年同期有了大幅度提升,分厂不断优化低温甲醇洗操作参数,将T1601塔压差控制在0.065Mpa,加强T1605塔操作,系统水含量保持在0.20%以内,进一步提升低温甲醇洗706A入工段气量。
取长补短,助力大检修。随着大检修临近,净化装置T1601塔检修是本次大检修的主线,也是本次大检修的难点,八十多米的高塔工艺处理、塔盘更换等均为建厂首次,为了保证此次检修的安全、高效,三月底分厂与部室有关人员前往兄弟单位对T1601塔工艺处理进行交流研讨,就T1601塔水洗处理、蒸汽处理优势和弊端进行了深入的交流,取长补短,确保T1601塔安全顺利检修完成。
气化分厂通过一系列对标管理的“组合拳”,有力推动了系统各项指标实打实的提升,为确保全年生产目标任务顺利完成奠定了基础。