4月8日,借此次1#锅炉停车检修之机,陕化化工启动对1#锅炉DCS控制系统升级改造,进一步提升DCS控制系统的可靠性、稳定性,保障装置安全运行及长周期生产。截止4月18日,1#锅DCS控制系统升级改造已基本完成。
1#锅炉DCS采用自控HollySys公司控制系统,于2010年投用,在装置监控、安全生产及工艺稳定等方面立下汗马功劳。随着时间的推移,设备逐渐老化,系统运行缓慢卡顿,影响装置稳定运行和攻坚创效,升级优化系统迫在眉睫。公司将此检修项目列入装置大修重点工作,提升装置本质安全水平,推动生产可持续性发展。
这次检修对16面系统柜、操作站等进行全面升级更新,对5000多个点位进行点检和网络DP诊断,将10#I/O柜、扩展柜,11#I/O柜、扩展柜,12#I/O柜、扩展柜13#I/O柜DEH柜CPU、电源模块,更换为K-CUT01、K-PW11系列。控制线、网线,密如蛛网、盘根错节,线路逻辑关系复杂,施工难度大。
公司对这次1#锅炉的检修工作尤为重视,特别邀请3名和利时厂家技术人员协助电仪分厂一起完成对1#锅炉的系统升级工作。技术人员认真梳理每一根控制线的来龙去脉,编号拍照记录,将事先做好的“板卡号+通道号”的标识牢靠固定在电缆上,多人审核把关,做好拆线标识与记录工作。电缆复位按照拆线的各种标识,从上到下,从左到右进行,整理固定,排列规整,达到横平竖直要求,确保接入端子的线缆紧固。系统柜上供电后检查卡件状态指示情况,对卡件进行硬件组态和命名,实现DCS控制现场集输的功能。技术人员还严格系统调试与回路校验环节,对各卡件回路分别进行调试,确保零差错、无隐患,系统一次开车成功。