长青能化立足装置生产实际,积极开展技能提升培训,主动研究创效课题和系统运行中的难点问题,积极开展技术改造,优化生产工艺,挖掘系统潜力,取得显著成效。
合成技能提升工作室在生产系统提质增效、节能降耗等方面进行了积极探索实践,针对甲醇精馏系统生产过程的杂醇油浪费及环保问题,研究并实施了精馏系统杂醇油提浓减量技术改造,将精馏系统采出的杂醇油部分返回至精馏塔进行再提浓处理,使精馏杂醇油浓度由10%左右提高至40%以上,在满足精甲醇产品高质量要求的前提下,每年可增加精甲醇产品2000余吨。
气化技能提升工作室围绕装置运行实际情况,从安全、环保、节能、创效等方面深挖装置潜力,针对污泥现场存放气味大、处理费用高等问题,积极研究试验,通过优化流程,将含泥污水掺入棒磨机中使用,代替部分制浆用水,每年可创效益60万以上。今年以来,棒磨机污泥掺混、高闪气回收、气化炉开工管线改造等改造项目的开展,均为装置高效、稳定、经济运行提供了“动力”。
各专业技能工作室围绕“基础目标+个性目标”,在开展既定课题研究的同时,认真收集梳理装置运行过程中存在的各类问题,积极进行实践经验的总结和成果转化,今年来,提出“五小”创新创效项目20余项,上报专利申请21项、科技论文35篇,为生产系统的平稳运行创造了良好条件,有效推动生产安全、设备管理、技术改造高质量发展。