换热冷却设备在化工生产工艺中起着至关重要的作用,换热效果不好直接影响着生产工艺的稳定,严重时甚至会引起超温超压,给生产安全造成安全隐患。
柏坡正元尿素车间二氧化碳压缩岗位2#机三段冷却器属夹套式冷却器,由于夹套内污垢堵塞,冷却水不流通,导致2#机四入四出和平衡器温度严重超标,给生产带来不利影响,为此,尿素车间狠下决心定要攻克这道难关。
为加强设备维护管理,尿素车间充分利用检修机会,对换热设备进行酸洗,高压水冲洗,以提高换热效果,并对每台换热设备结垢程度,清洗状况逐一列表登记备案,从中发现的问题,及时制定措施做出处置方案。2#机三段冷却器属于两组并联式的水夹套冷却器,酸洗过程中发现一组结垢严重,堵塞不通,最终采用把夹套外层割开剥离,彻底除垢后重新焊接,并在根源上采取措施,改善水质。利用大检修清理循环水池,改造凉水塔填料,同厂家沟通改进循环水池加药的配方及调节试剂用量。另外,尿素车间致力创新,在每段冷却器的进水管道上安装导淋,随时利用回水进行反冲洗,这一系列措施都对换热效果有不同程度的改善。
为了从根本上解决2#机三段冷却器易堵塞难题。尿素车间一次次改进,一次次实验,攻克难关的决心历久弥坚。二氧化碳压缩岗位0#、3#、4#机四段冷却器也都同属于夹套式冷却器,却从来没有象2#机堵塞严重,与2#机构造不同的是每一列夹套两端都加有一根直管,冷却水不经过弯头,直接通过直管进入下一段套管内,大大降低了弯头处堵塞的概率。有了参照,车间领导决定大胆尝试,对2#机冷却器进行改造。连续奋战四天,终于将冷却器改造完毕,投用后效果良好。四入温度76.1℃降至34.5℃,四出温度169℃降至130℃,平衡器温度56℃降至26.5℃,均在正常指标范围之内 ,不仅消除了安全隐患,而且优化了工艺操作,彻底解决了2#机三段冷却器易堵塞难题。