日前,榆能化公司甲醇联合一线装置第二炉合成催化剂累计生产甲醇超800万吨,远高于第一炉催化剂生产甲醇626.4万吨的运行纪录。基于“碳氢互补”的工艺优势,第二炉合成催化剂已累计运行47个月,超出设计寿命11个月,按照设计运行周期计算,可节省催化剂采购成本近1500万元。这一运行成果已大幅领先于国内同类大甲醇装置,为该公司“大系统”装置长周期稳定运行提供了保障。
据榆能化公司甲醇中心负责人介绍,自2018年7月份更换第二炉催化剂以来,合成装置技术人员在总结运行经验的基础上,狠抓岗位技术能力提升。特别是在催化剂进入运行末期以来,该装置相关人员以“三比三提升”活动为契机,每月收集催化剂运行数据,对照专利商分析报告,通过不断调整氢碳比、床层温度和反应气体组分等措施,持续优化生产运行指标,保障装置稳定运行,实现了甲醇稳产高产。
截至发稿时,甲醇联合一线装置第二炉合成催化剂累计生产甲醇已达804.9万吨。该装置负责人表示,稳定高效运行就是效益,在后期运行中,装置将继续加强催化剂活性与产量的跟踪分析,持续优化工艺运行参数,保持装置长周期稳定运行,争取甲醇总产量实现新突破,为“稳增长”创效益多做贡献。