截止6月9日下午17时,随着脱销系统吹灰器试转运行正常、人孔门的关闭,陕化化工动力分厂3#锅炉脱销催化剂检查更换工作已基本接近尾声。
脱硝催化剂是锅炉脱硝系统的核心部件,其催化性能直接影响到SCR系统的脱硝效果。催化剂共装有三层,按照使用设计以确保其催化剂的活性,需要定期对脱销催化剂进行更换。由于更换任务工作量大,为确保“环保生产”两不误,分厂经过与公司领导多次商量,决定利用本次3炉检修为契机,完成对上层和中层共计54块催化剂的更换添加工作。
3号锅炉脱硝系统上层、中层催化剂共计54箱,按照规定整箱安装。由于这是牵扯烟气氮氧化物达标排放的环保大事,公司及分厂极其重视,严密部署,并加派业务素质高的员工全程安全监护,确保吊装措施安全到位。
两层催化剂更换加装,需要吊装至高处的反应器平台,再从人孔运入反应器内部进行安装。由于作业空间狭小,安装要求严格,作业风险高,施工难度大,动力分厂根据现场作业环境和催化剂安装要求,对照前期制订的施工方案,按照安装顺序,每吊装一块催化剂,防止作业过程中平台出现孔洞,平台搭设和起吊悬挂点检查等各项措施,确保催化剂更换安装过程安全和质量受控。
安装脱硝催化剂项目的顺利完成,为3号煤粉锅炉按时点火及长周期安全环保运行提供了保障,这意味着动力分厂3#锅炉检修进度又向前迈进了一大步。