6月11日16时许,陕化化工动力分厂烟气脱白1号蒸汽加热器B模块入口漏点成功消漏,17时正常投运。
6月10日9时,正在热火朝天进行3号锅炉系统大检修之时,烟气脱白1号蒸汽加热器进口蒸汽阀处突然刺漏,一时间,加热器处蒸汽弥漫,热水从1号锅炉烟道处喷射而下,1号蒸汽加热器紧急停运。
烟气脱白系统共有两套蒸汽加热器,是烟气脱白系统最末端的一个换热设备,主要功能是通过0.5MPa蒸汽与烟气换热,再次提高烟气排放温度,减轻或消除烟气拖尾,提高烟气排放质量。现由于3号锅炉系统停车检修,3号烟气冷却器、2号烟气再热器和2号蒸汽加热器处于停运状态,1号蒸汽加热器正常与否直接影响烟气排放质量。
闻讯后,岗位人员和技术员先后赶到现场查看漏点,因为漏点位置比较隐蔽,处于B模块入口阀后保温中,一时无法判断准确漏点位置,也给消漏工作带来困难,在场的设备技术员马上联系检修现场保温单位,拆除漏点部位的保温,随后经过反复试漏、查漏,发现1号蒸汽加热器B模块入口金属膨胀节破损,运行中蒸汽大量泄漏。
为了尽快消除漏点,恢复1号蒸汽加热器运行,分厂在没有备用膨胀节的情况下,果断决定在B模块进出口阀处用盲板隔离,切除B模块,投运A、C、D模块,以保证加热器的正常运行,确保烟气的排放质量。
方案确定,分厂技术人员立即办理、审批盲板证,维保检修人员一边着手制作盲板,一边拆除进出口阀门法兰,经过两个小时的辛勤抢修,1号蒸汽加热器B模块成功完成隔离。
16时许,1号蒸汽加热器开始导入0.5MPa蒸汽暖管、升温,16时50分,1号蒸汽加热器投入正常运行,烟囱排放的烟气温度又恢复正常指标。