经过3个月的试运行,神木煤化工能源公司循环水系统节能改造系统近日运行稳定,综合节能率11.2%以上。预计技改后的循环水系统平均每年节约用电96万千瓦时,可节省电费近43万元。
据了解,能源公司循环水系统分两路,一路负责向工业生产、厂区绿化输送工业用水,另一路为公司办公楼、职工餐厅、职工公寓等生活办公区输送纯净饮用水。因年久原因,循环水水泵在运行过程中存在漏水现象,加上流量和扬程偏大,造成电能浪费。
对此,能源公司对循环水系统进行全线诊断,采用4台EASTWELL高效节能泵,并更换了4台全通径无阻耗止回阀,替换以前低效率、高能耗运行设备。据悉,EASTWELL流体输送高效节能技术是一种系统纠偏优化工程技术,可将已严重偏离最佳工况点的系统恢复到最佳工况,使改造后系统无效阻力降低,达到最佳节能效果。
以单台泵为例,技改前功耗为252.46KW,技改后功耗降至223.96KW;技改前流量为1969立方米,技改后流量提升为2150立方米。技改后,主管流量、压力均不低于技改前工况,且降低了水系统的“无效能耗”,同时也提高了能源公司电石炉炉体换热效果和生产效率。