11月8日下午15:00,B系统自动化包装进行投料试车,它标志着大为制氨公司尿素产品包装自动改造结束。
试车方式采用人工抬包,把4吨多尿素倒入1号皮带、经振动筛2号皮带运入料仓。仓库高位码垛机试车现场,技术员刘闯悉心讲解着仓库高位码垛机的组成结构,重点阐述了重量复检秤的操作重要注意事项及砝码校称方法,同事们聚精会神的聆听着指导员的解说,他毫不保留的传授着砝码校称方式方法,同事们亲自调试校称,调试中出现故障无法退出时,又请示他下一步怎么操作,同事们一边调试一边学习。前设备讲完后,步入到光感传感器时、码垛过程中严禁人为打开护栏门,这两处一接处或感应,机器人码垛机系统会自动停止。启动高位码垛机前,刘闯指导对显示屏各个键的使用及作用详细说明,伴随着振奋人心的机器声,响彻各个仓库。
同事们紧跟技术员刘闯的步伐,来到了包装二楼2#、1#全自动包装机现场试车,他讲解着2#自动包装机组成:全自动上袋装置、定量包装秤、缝包输送系统。启动流程注意事项,秤安全操作与使用及注意事项,他的手指在操作面板上点一键启动,自动送袋、抓袋、套袋、自动折边、缝包,“哒……哒……哒……”一阵清脆的缝包机响声过后,一条笔直的缝包线扎在包装袋上,包装袋严严实实的呈现在我们眼前,即安全又美观,完全保证了产品质量。在试1#自动包装机时,包装袋经过缝包机时,出现缝包机断线故障,他不厌其烦的指导着我们如何把包装袋退出,教我们如何盘车穿线,调整针迹,对推包机构的操作调整,亲自手把手的教我们如何拆除缝包机再安装。在大家全力配合下缝包机故障处理好后,按照操作流程启动包装机运行,料仓里的物料经自化动包装机包装,完美地运送至机械手码垛,由叉车师傅将拖盘叉至仓库堆码。
新的设备、新的起点,历经4小时的试车磨合,试车过程中出现了缝包机故障问题,同事们在领导的督导下、技术员的指导下共同克服了重重困难。此次试车,我们受益匪浅,圆满完成了投料试车阶段,顺利打通尿素产品自动包装线全流程。后续,氨加工中心将做好自动包装线长周期运行,持续开展学习培训,提高员工操作能力,尽早实现自动包装线高效运行管理模式,将学习成效转化为工作动力,争取以更高效的业务技能来推动工作高效发展!