11月25日,陕化化工脱盐水系统透平凝液技改项目完成,至今已稳定运行半月,凝液回收温度、原水温度、蒸汽消耗等指标“一降一提一节约”,相较之前均得到明显优化、收效显著,真正实现了提质增效的运行目标。
脱盐水工段透平凝液换热器承担着公司化工系统凝液回收任务。进入凛冬,脱盐水系统负荷增大,凝液回收量较大,脱盐水二期除盐水换热系统热冷煤温差减小,换热效果降低,导致透平水箱温度偏高,透平水箱温度高报警频繁,威胁系统安全稳定运行。
针对此项问题,动力分厂领导班子、技术人员高度重视,多次奔赴现场查看情况,经过对管式换热器换热面积进行计算,发现原冷媒原水介质管线DN100管径过小,冷媒一次水流量小,再加上换热器壳程内常年积累的泥垢,两种因素共同作用下,造成换热效率差。
动力分厂立即召开专题会议商讨解决方案,决定从两方面实施技改,一方面将透平凝液换热器冷媒管线更换为DN200,增大冷媒流量;另一方面,利用此次改造机会利用大量冲洗水对换热器壳程内部进行冲洗。方案确定后,分厂立即向机械动力部申请,联系原料供应公司配送相关管材,迅速展开技改相关工作,旨在尽快解决这一制约系统运行问题。
由于脱盐水透平凝液换热器冷媒管线长达100m,前期经过对主要管道预制耗时半月,接下来便是对换热冷媒进出口孔径进行改造工作,首先需要切断原有冷媒一次水管线,切断后短时间内透平水箱温度会升高至65℃左右.为了不影响系统正常运行,动力分厂同维保分厂技术人员沟通后,决定利用最短时间完成一次水冷媒与换热器对接,历经10小时,截至11月25日晚上八点,最后一道焊接口完成,经试压、试漏后,换热器正常投入运行,换热效率明显增加。
通过此次技改,凝液回收温度降低10℃左右,原水温度提高7-8℃左右,冬季蒸汽节约6t/h,可谓是一举两得。