2023年,是陕化公司“降本增效”年,公司坚持“一切成本皆可控”的理念,围绕“六个紧扣”,推动“六个发展”,奋力谱写新时代高质量发展新篇章。本专题为营造全员参与的降本增效氛围,宣传分厂的先进人物和优秀案例,展示各单位围绕做好降成本提效益的思路、做法、措施、亮点,强化全员成本管理,持续提升效率效益,打赢降本增效攻坚战。
2023年,气化分厂紧扣“降本增效”主题,从细枝末节中找问题,在“鸡蛋里面挑骨头”,进一步将思路理清,采取有效的措施来控制成本的增长,缩小成本目标与超标的距离。
从近期来看,分厂的消耗指标超标情况还是存在,例如:吨氨煤耗超标、煤/精炼气超标等问题。从主观原因分析,由于煤种更换频繁,且煤种灰熔点不同,加之岗位人员在更换煤种后没有及时调节炉温,导致炉渣残炭高、这是煤耗超标的主观原因之一;气化炉负荷过高,炉内碳转化率低,且因为渣口冲刷严重,直接影响了气化效率,并且空分氧压不足,导致气化炉燃烧不充分,是造成吨氨煤耗未达标的客观原因。
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气化分厂收集分析了各项问题超标的原因,召开内部专题会议进行讨论研究,影响气化炉稳定运行的因素、影响成本控制不到位的因素被一一摆上桌。如何加强工艺指标的控制?分厂及时与生产技术联系沟通,稳定煤种,分阶段制定控制指标,加强与调度室协调,保证氧压充足;制定气化工段的数据记录表,每四个小时统计负荷、产气量、煤浆浓度、氢气产量等数据,每小时与净化工段沟通气量变化情况,及时调整;管理人员继续与烧嘴厂家联系、讨论、优化烧嘴数据,同时探索高负荷下,气化炉碳转化率低的问题。
通过加强人员工作管理、将降本增效放在生产经营战略的突出位置,树立成本管理的理念,抓好成本核算与分析等基础性工作,推进全员、全过程、全方位成本管理与控制,气化分厂上下紧密配合搞生产,提高系统高质量稳定运行来增加效益,最大限度地降低成本来实现增效的目的。