“吨酸氨耗降低5.8千克,年降耗收益约332.47万元;硝酸日产量比设计值平均提高10吨,年提产收益约233.48万元,两项合计达565.95万元。”6月1日,潞安化工天脊集团硝酸厂一车间主任朱伟伟在硝酸2#装置氧化炉现场仔细算起这项对标挖潜效益账。
一端是降耗,一端是提产。天脊集团硝酸2#装置显示出的两组“真金白银”叠加效益,正是硝酸厂主攻降本增效,实施对标挖潜,依靠技术创新,推进“算账”文化,收获的满满成果。
氧化炉是硝酸装置氨催化氧化过程的核心设备,将氨和空气的混合气在铂网上燃烧,获得氮氧化物。该装置氧化炉的稳定运行情况直接影响到硝酸成本消耗和产品产量。
据朱伟伟介绍,改造前,硝酸2#装置氧化炉多次出现炉壁发红、铂网脱边,导致装置产量偏低、氧化率下降、连运率不高、成本消耗增加。
找准问题,关键就是“医治”。天脊集团硝酸厂工程技术人员制订了实施方案,决定在大修期间对氧化炉和篦子板进行攻关改造。
天脊集团硝酸厂通过对原触媒框结构增设填料封堵圈结构设计,杜绝了支撑板变形造成不规整填料泄漏;优化改造原填料板结构,增加不规整填料装填量,改善了反应气体均布效果。此外,他们还将原蜂窝状填料板优化改造为筛板孔型板,延长了气氨在炉内的氨氧化反应停留时间,增加了主产物的生成量。
据计算,改造后,吨酸氨耗平均值为266.1千克/吨,对标改造前吨酸氨耗平均值271.9千克/吨,减少5.8千克/吨,年节约原料氨成本332.47万元;日均硝酸产能可达到912吨,远大于改造前日均硝酸产能894.8吨。按硝酸成本价格778.26元/吨计,年新增硝酸产值233.48万元。
天脊集团硝酸厂厂长田景伟表示:“接下来,硝酸厂将紧紧围绕精益思想指导下的‘算账’文化,进一步盘清硝酸厂的成本账,找出当前存在的差距和存在的问题,通过精益管理和技术创新,明确责任分工,建立行之有效的运行机制和考核机制,切实将硝酸生产成本最优化、效益最大化。”