天脊集团硝铵厂对标吨硝酸铵耗氨历史最好水平,在“提高装置连运、减少皮带落料、提高液体硝铵产量”等方面下功夫,以装置连运促降本增效。1-6月份,硝铵厂共生产硝酸铵产品151247吨,共节约液氨15.12吨,节约成本4.16万元。
实施技术改造,提高液体硝酸铵产量。硝铵厂一车间主任杜和斌介绍,为提高液体硝酸铵产量,将硝铵Ⅰ装置G301泵大小回流分开,实现不造粒生产硝酸铵溶液。目前G301泵回流改造已完成,同时,通过技术改造,在F301中将硝酸铵溶液pH值调节合格,直接装车,减少干线损耗,进一步提高生产效率,此项技术改造正在有序进行中。
提高装置连运,减少皮带落料。硝铵Ⅰ装置清洗造粒塔时,向硝酸铵溶液罐区、复肥二厂送液;硝铵Ⅱ装置清洗造粒塔时,硝酸铵溶液由子公司拉走使用,从而减少因清洗造粒塔停车次数;严格控制造粒溶液的浓度、温度的指标范围,造粒喷头保持无泄漏、无挂料状态,确保造粒效果,同时减少造粒塔清洗和U301皮带落料,做到及时更换、维修皮带挡皮,减少皮带落料,不断提高装置连运水平。
“检修车间要不定期对设备进行维护保养,着重加强重点设备的状态监测,减少因设备故障造成装置停车,确保装置稳定运行。”硝铵厂检修车间主任张爱亮说。
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进行智能控制,实现降本增效。硝铵厂创新机制,对硝铵Ⅰ装置实施智能控制改造,通过对液氨蒸发、中和反应、中和汽洗涤、硝铵溶液蒸发、干燥和公用工程等单元实施MPC控制,实现降本增效。“对这些单元进行系列有效稳定的操作,达到减小波动的效果,降低原料消耗,从而创收效益。”硝铵厂生产副厂长李勇说。
通过开展以上措施,硝铵厂吨硝酸铵耗氨与目标值相比,每吨硝酸铵降低氨耗0.1kg。1-6月份,硝铵厂共生产硝酸铵产品151247吨,共节约液氨15.12吨,节约成本4.16万元。
此外,通过优化生产组织和技术改造,与去年同期相比,2023年硝酸铵溶液产量增加4838吨,每吨硝酸铵溶液相对颗粒硝酸铵节约包装和人工费用103元,通过增大硝酸铵溶液产量,硝铵厂共节约包装和人工费用49.8万元。