今年以来,神木煤化工富油公司深入推进降本增效、节能降碳工作,通过多次外出考察调研和专项对标交流,不断寻找破解制约锅炉长周期高效运行的问题。截至目前,该公司优化锅炉运行工作取得了明显的成效。
经多次对标学习,该公司群策群力,多方面、多角度开展问题分析,实施了一些列针对性措施。通过加强煤场管理,制定优化入炉煤指标攻关方案,通过加强煤棚储存、取样管理,对入厂原料煤指标准确掌握,结合每日入炉煤热值分析参数及运行工况,及时调整掺配煤比例,确保入炉煤质稳定。
坚持每日跟踪,根据锅炉运行情况,讨论指标调整方法,从入炉煤粒度、一次风和二次风配比,控制烟气氧含量优化燃烧等方面入手,勇于打破原有的固态调整思路,结合就地看火运行数据分析,找寻最佳的燃烧工况。开展运行班劳动竞赛,加大职工收入水平与经济效益挂钩力度,充分调动运行人员经济调整的积极性,努力降低各项能耗标准,提高设备经济运行水平。加强锅炉基础管理,锅炉连排开度调整不大于3%,根据锅炉水质分析数据,及时合理调整定排频次,定排时做到每组定排阀门开全后即关闭,定排操作完成后再次检查定排总管及扩容器,防止阀门关闭不严造成热量及汽水损失;加强监控仪表管理,对控制仪表进行完善,保障其准确、可靠工作。对锅炉的氧量计、风压测点、风速测点、温度测点等保障表计定期进行维护、校验,保证表计的准确性,及时做好仪表的安全防护巡检工作,严防仪表出现高温烧损和低温冻凝,定期做好给煤皮带秤的校验工作。
经过前期的对标学习和管理提升,锅炉长周期高效运行问题得到了明显的改善。据悉,该公司1#炉漏风系数明显降低,排烟热损失减少,锅炉运行效率得到了显著提升;通过调整一、二次风配比,单炉满负荷运行吨蒸汽电耗”降低 16.5kW•h/t,“吨蒸汽标准煤耗”由123.78kgce/t降至104.82kgce/t;通过对冷热脱盐水管线、1.0MPa蒸汽管线与0.5MPa蒸汽管线加装联络管的改造,凝结水余热实现最大化回收利用,除氧器加热蒸汽浪费减少。
下一步,该公司将积极响应并切实践行节能降耗相关规定,利用劳动竞赛机制带动各班组间良性竞争,激励各班组人员努力拼搏、积极进取,保障锅炉系统安环稳长满优运行。