5月1日,渭化公司传来生产喜讯:合成氨日产量达到1090吨,创出历史新高!
系统生产能力会有如此之大提升,归功于设备管理与人员管理的共同进步。在去年大检修期间,渭化公司对水冷器E1804进行了全面更换,2023年10月17日,新设备成功吊装落座,彻底解决了换热器内漏结垢影响换热效率问题。该水冷器是合成氨装置的重要换热设备,直接决定氨分离效果。由于运行周期长,设备老化,在生产运行过程中出现多处堵管,导致换热效率降低。多余的反应热量不仅增加了氨压机负荷,合成气压缩机在同等转速下也无法满足高负荷运行,最终导致整个系统循环量增大。为了突破这一生产“瓶颈”,该公司多次召集技术人员讨论解决方案,最终决定对该水冷器进行更换。对水冷器进行更换后,渭化公司继续采取了一系列的工艺优化操作法精益求精、挖掘装置潜能,增加边际效益,实现了合成塔主进气阀HV1804在45%的基础上又增开5%的开度,合成塔循环量同比增加约10KNm3/h,同时,根据循环水温度变化,动态调节氨压机负荷,不仅保障了较高氨净值,氢氮比也尽可能维持在最优区间。